国内统一刊号: 53-1068/N 国际标准刊号:1005-1376
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朱集西煤矿顺层抽采钻孔“两堵一注”封孔工艺优化及应用
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作者:admin   更新时间:2018-10-25 

经长期的理论研究及开采实践证明,开采保护层钻孔预抽措施是防治煤与瓦斯突出最为有效、可靠的区域措施[1~3]。然而对于单一透气性低的突出煤层顺层钻孔预抽是防治煤与瓦斯突出及瓦斯超限主要抽采方法钻孔封孔质量决定钻孔抽采效果的关键因素。目前矿井最为常用的封孔方式为“两堵一注”封孔带压封孔该方法有效封堵围岩裂隙,提高钻孔的抽采效果。然而,朱集西煤矿顺层抽采消突长钻孔“两堵一注”封孔方式出现瓦斯抽采浓度低一氧化碳浓度偏高等一系列问题,严重影响了钻孔抽预抽区域防突效果,给工作面回采带来了一定的安全隐患[4~7]。鉴于此钻孔封孔工艺应根据矿井的实际情况,不能盲目采用,研究适合矿井钻孔封孔工艺提高瓦斯抽采浓度,避免一氧化碳浓度过高引起孔内发火,对工作安全回采具有重要意义。

1 工程背景

朱集西煤矿地处安徽省淮南矿区,煤层埋藏较深,矿井首采11-2煤层平均埋深为1000m,实测瓦斯压力最大为1.2MPa,瓦斯含量最大为8.38m3/t,地应力主导型煤与瓦斯突出煤层。煤层透气性系数为0.219m2/(MPa2·d),属于可以抽放-较难抽放煤层,煤层透气性差。工作面采用直径108mm顺层长钻孔预抽的区域防突措施,抽采钻孔采用“两堵一注”的封孔工艺,抽采负压15~20Kpa钻孔瓦斯抽采浓度为5%~9%一氧化碳浓度22~35ppm氧气浓度为14.2%~19.6%孔内瓦斯浓度较低,一氧化碳、氧气浓度偏高钻孔存在漏气现象,钻孔预抽效果差,且存在孔内煤层自然发火的安全隐患。

2 现有两堵一注封孔工艺存在问题的原因分析

1) 钻孔封孔深度不合理朱集西煤矿煤层埋深大,地压大,巷道可能存在分区破裂显现。-951.0m标高东翼回风巷测试地应力的最大和最小主应力为近水平方向,且中间主应力近垂直方向,侧压系数为1.55;同时在西翼11煤轨道大巷,利用岩石窥视仪探查已掘巷道松动圈范围,巷道松动圈在1.52.0m,受采动影响的煤层巷道塑性区范围可能达到10~15m[8~9]。现有钻孔封孔采用“两堵一注”封孔方式,封孔深度自孔口不小于20m有效封孔段部分在松动圈影响范围,导致部分空气通过裂隙进入钻孔内,孔内温度较高,使煤炭氧化产生一氧化碳,导致孔内一氧化碳浓度高

2) 穿层抽采钻孔的影响。煤巷采用底板穿层钻孔预抽煤巷条带瓦斯的区域防突措施,钻孔控制煤巷两侧15m,顺层抽采钻孔有效封孔段大部分处于穿层抽采钻孔控制的范围内,且受到煤巷掘进的影响,导致围岩裂隙相互沟通顺层抽采钻孔封孔效果差出现漏气现象,导致瓦斯抽采浓度低。

3) 注浆压力达不到要求。钻孔封孔段长度不小于20m,因矿井现有注浆设备的限制,注浆封孔压力不能满足设计要求,围岩裂隙封不能有效封,封孔质量达不到要求,导致钻孔抽采

3 “两堵一注封孔工艺优化及应用效果

3.1 封孔工艺优化结果

通过对矿井原有顺层钻孔采用“两堵一注”封孔完成后,抽采过程中出现的问题分析,原有的封孔工艺进行了优化,确定了钻孔封孔囊袋1位置为自孔口向内15m囊袋2位置为自孔口向内20m,即有效封孔段度为5m避开了穿层抽采钻孔及巷道塑性区的影响,同时减小了有效的封孔长度满足了注浆封孔压力的要求。顺层钻孔封孔示意图如图1所示